镇海炼化持续优化炼好高硫重质原油

        本报记者 卞江岐    通讯员 任鑫栋 贾松松

        原油成本是炼化企业的主要成本,直接影响炼油效益。今年以来,国际油价大幅上涨,为降低原油成本,镇海炼化挖掘装置潜力,增大高硫重质原油加工比例,1月掺炼率达16%,2月掺炼率达21%,为该公司前两月炼油利润排名系统内首位奠定了基础。

        然而,从常减压装置到重油催化装置、渣油加氢装置,整个炼油链条上的装置都面临掺炼高硫重质原油带来的挑战。针对原油性质变化产生的问题,他们改良破乳剂增强原油脱水效果、开出三剂药方为催化裂化装置催化剂解毒、增加扰动确保渣油加氢装置减压塔长周期运行,多措并举炼好高硫重质原油。

        改良破乳剂配方,增强原油脱水效果

        “电脱盐罐出来的水发黑。”1月14日,第二套常减压装置外操梅石粮向班长冯永传报告。这套装置承担着公司50%高硫重质原油加工任务,当天加大了高硫重质原油掺炼比例。

        水油分离是常减压装置的第一道工序,电脱盐罐能够将水和溶解于水的盐脱离出来。水和油交界的中间层,会出现水乳交融的现象,需要用破乳剂分离,水发黑说明破乳效果不好,会对污水处理场造成冲击。

        “加工高硫重质原油就是为了降低成本,脱水效果不佳增加了后期处理费用,造成组分流失,这可不行。”常减压区域高级主管赖奇峰说。他下令动改流程,利用专罐进行处理。

        专家团队分析后认为,是高硫重质原油金属及其他杂质含量较高,导致的破乳效果不佳。随后,他们立即联系厂家改良破乳剂,并采集关键数据,与厂家一起优化破乳剂配方。很快,改良后的破乳剂在装置上得到试用。截至3月初,水发黑现象明显改善。其间,专家团队和厂家持续跟踪应用情况,不断优化破乳剂配方。

        标本兼治开出三剂药方,解决催化剂中毒问题

        重油中的重金属钒含量较高,进入催化裂化装置后不但会降低催化剂活性,而且高温下还会破坏催化剂结构,造成催化剂永久失活,产生不可逆的破坏。“我们把这种现象称作催化剂中毒,对产品分布有很大影响。”催化区域主管燕帅说。

        针对催化剂中毒现象,催化装置专家团队经过会诊,开出了标本兼治的三剂药方。首先是增加催化剂加入量,进行稀释疗法,缓解症状;随后使用强化钝钒金属钝化剂,降低钒的毒性;联合科研机构开展抗钒催化剂专题攻关。

        攻关团队与催化剂生产厂家多次沟通,新型抗钒催化剂于1月底完成生产,2月底开始逐步应用到装置上。目前,新型催化剂正以5.5吨/天的速度进行置换,效果已经逐步显现。

        实现减压塔长周期运行,为渣油吃干榨净提供保障

        截至3月23日,渣油加氢装置减压塔螺旋板换热器已稳定运行57天。此前,该换热器不到一个星期就要切换清洗一次。

        渣油加氢装置是炼油生产链的守门员,能够将其他装置消化不了的渣油吃干榨尽。原料改变后,由于设计原因,该装置出现了水土不服的现象,导致换热器需要频繁清洗。渣油加氢区域人员经过研讨,决定将换热器两侧螺旋板进行调换,改变进出物料侧间距,最终成功解决难题。

        此外,原料油性变化还导致该装置减压塔内结焦严重,需要定时清焦。一次连续24小时的清焦作业,开停耗时十几天。

        为实现减压塔长周期运行,生产部、炼油五部等技术人员组成专家团队,围绕原料、运行、产品等开展技术攻关,提出了增加扰动等措施。

        “增加扰动可以缩短结焦前驱物在塔内器壁的停留时间,明显改善结焦。”渣油加氢区域主管侯庆贺说。近期,为增加扰动,他们将常压塔底泵、减压塔底泵功率增加了10%,塔内物料循环量增加了一倍。接下来,他们还将投用其他泵,继续增加扰动,并实施减压塔底过滤器扩容等措施,彻底解决减压塔长周期运行难题。

信息来源:中国石化报
2021-03-25